因供需矛盾加劇及現(xiàn)行行業(yè)標準的不足,導致市場上出現(xiàn)了許多劣質粉煤灰。另外,隨著現(xiàn)代生產(chǎn)工藝的改變,找三級粉煤灰的種類趨于多樣化,現(xiàn)有研究卻相對薄弱,導致粉煤灰應用于混凝土時出現(xiàn)了一定的未知性。劣質找三級粉煤灰或具有未知性能的粉煤灰摻入混凝土中,不僅不能使混凝土獲得應有的優(yōu)良性能,甚至嚴重威脅混凝土的質量和使用壽命。
在蒸制粉煤灰磚發(fā)展過程中,由于國內采購不到蒸壓釜以及后來為了降低投資而采用養(yǎng)護窯(不用蒸壓釜)用普通蒸汽養(yǎng)護生產(chǎn)粉煤灰磚坯,該工藝曾一度普遍發(fā)展。由于反應溫度低、水化硅酸鹽產(chǎn)物少、結晶度不夠,雖然抗壓強度勉強可以滿足承重墻體要求,但其干燥收縮值大,用該磚建造的建筑,建成后一段時間(一般在半年至1年內),在山墻、內承重墻及窗臺下產(chǎn)生不同程度裂紋。最嚴重的發(fā)生在60、70年代的湖南株洲市粉煤灰磚混建筑的內外墻體涉及建筑物安全而拆除。因此,使整個普通蒸汽養(yǎng)護粉煤灰磚發(fā)展受挫,一部分企業(yè)不得不因此被迫停產(chǎn)。為了解決這一問題,研究決定停止發(fā)展普通蒸汽養(yǎng)護粉煤灰磚,改變工藝路線,在技術政策上決定大力發(fā)展高壓蒸汽養(yǎng)護粉煤灰磚,磚的收縮大大改善,用該類磚建筑的建筑墻體及窗臺下裂縫大大減少,程度大大減輕。但通過對大量建筑物調查裂縫并未從根本消除,特別是在窗臺下仍生產(chǎn)輕微的裂縫,這說明該磚雖經(jīng)蒸壓,但收縮值仍未達到要求,為了比較徹底地解決粉煤灰磚墻體裂縫問題,必須通過改進配方,正確選擇原材料,調整混合料級配,采用輪碾攪拌混合,加強混合料消化,提高磚坯成型壓力,最好雙面加壓,以提高磚坯的密實度,提高蒸壓養(yǎng)護的溫度(相應飽和蒸汽壓力應在10~12大氣壓以上),以增加水化硅酸鹽產(chǎn)物數(shù)量和改善結晶狀況,產(chǎn)生更多的托勃莫來石晶體,改善結晶度和晶型,使磚的抗壓強度達到200 kg/cm2以上。采取上述綜合措施可以進一步減少粉煤灰磚的收縮,可以比較好地解決粉煤灰墻體的裂縫問題。若采用粉煤灰、石灰與一定級配的中砂配料,經(jīng)高壓力壓制成型和更高壓力蒸汽養(yǎng)護也可獲得較高磚強度和較低收縮值。
混凝土公司大多數(shù)使用的粉煤灰顏色與水泥相近,多呈灰色;也有部分粉煤灰顏色較深呈灰黑色,這種粉煤灰一般細度較細或含碳量較高。但總會發(fā)現(xiàn)一些深顏色的粉煤灰檢測結果與常理不符,此找三級粉煤灰細度臨近技術指標值,含碳量也不高。但是其顏色較深且試驗過程中黑色粉末狀顆粒明顯。該粉煤灰進行篩余分析時,篩余中會有一些黑色粉末。需水量比試驗過程中,在跳桌完成跳動后,膠砂表層浮有一層黑色物質。而且,這樣的粉煤灰用于混凝土生產(chǎn)后,混凝土漿體表面也會呈現(xiàn)灰黑色,振搗后更為明顯。三級粉煤灰價格此現(xiàn)象已在多家混凝土公司出現(xiàn),而出現(xiàn)此現(xiàn)象的原因應該是粉煤灰中吸附了一定量的油分。電廠出于提高燃煤效率或輔助劣質煤燃燒等原因,在燃煤過程中添加重油等油性物質以助燃。如果添加量過大或燃燒不充分,粉煤灰內便會吸附一部分油分,因此便出現(xiàn)上述情況的粉煤灰。
劣質粉煤灰中含量過多游離氧化鈣水化生成氫氧化鈣體積膨脹,不但還會造成安定性檢驗周期變長。當游離氧化鈣超標時,應特別小心,先進行試驗確定能否使用。寧波找 安徽超拓環(huán)??萍加邢薰咀再Y金3010萬元,主營高速鐵路建設配套環(huán)保建材粉煤灰的開發(fā)利用。在電廠粉煤灰分選、儲存、深加工、運輸?shù)确矫娣e累了較成功的經(jīng)驗,歡迎廣大新老客戶前來咨詢參觀!