對于C類粉煤灰,應按照規(guī)范做安定性檢測。檢測中,應先確定達到標準稠度時的用水量,常用方法有兩種,分別為標準法與代用法,包括水量保持不變與對水量進行調整。對新進人員而言,建議優(yōu)先考慮代用法,這是因為這一方法較為簡單,僅兩次即可確定達到標準稠度時的用水量。專業(yè)電廠粉煤灰無論采用哪一種檢測方法,之前都應該做好以下準備工作:維卡儀上的金屬棒可以自由滑動;專業(yè)電廠粉煤灰在調整到試桿接觸玻璃板時指針應對準零點;攪拌機的實際運行保持正常。
利用粉煤灰作為原料生產墻體材料在我國已有幾十年歷史和經驗,先后研制和生產了粉煤灰泡沫混凝土制品、蒸養(yǎng)粉煤灰中型密實砌塊、小型粉煤灰空心砌塊、蒸養(yǎng)、蒸壓粉煤灰磚,蒸養(yǎng)、蒸壓加氣混凝土制品、粉煤灰燒結陶粒。 為了處理工業(yè)固體廢棄物粉煤灰、保護環(huán)境,早在20世紀50年代中后期,國內就開展了大量利用粉煤灰的研究,首先生產了粉煤灰泡沫混凝土板,用于北京首都機場的機庫屋面。60年代,粉煤灰中型密實砌塊在上海市公共住宅建筑普遍應用,在上海城市建設中發(fā)揮了重大作用。受上海啟發(fā)和影響,蘇州、無錫、常州、南京、濟南、成都、攀枝花等地相繼建設了近30條生產線,一直生產到80年代中后期,后因塊型大、塊太重、施工麻煩,而逐漸改產、停產。當在蒸壓灰砂磚在我國開發(fā)成功,并普遍推廣后,受其啟發(fā),研究用粉煤灰和爐渣代替砂子做原料生產蒸養(yǎng)和蒸壓粉煤灰磚,并獲得成功,隨即在全國推廣相繼建成近40條生產線,因性能、價格、市場問題經營銷售一些年以后陸續(xù)萎縮、停產,但也有部分企業(yè)至今仍繼續(xù)生產,并取得不錯的效益,如武漢硅酸鹽制品廠等,目前也有些新的生產線在建設。70年代在引進消化蒸壓加氣混凝土技術的基礎上,研究成功用粉煤灰代替砂子生產粉煤灰加氣混凝土制品,目前用粉煤灰做原料的加氣混凝土產品的產量已占全國加氣混凝土總產量的80 %。70年代又進行了利用粉煤灰做原料生產燒結陶粒的研究,在天津硅酸鹽制品廠建成了我國惟一的一條采用燒結機和燃煤粉燒結粉煤灰陶粒生產線,成功生產出粉煤灰陶粒用于天津市建筑和建筑構件生產,如預制混凝土大板,至90年代因城市的拓展,該廠場地改作房地產開發(fā)用地,而被迫停產。同期很多單位以粉煤灰代替部分粘土生產燒結實心磚和空心磚,并探索不斷提高粉煤灰摻加量,力求最大限度地利用粉煤灰。
當前粉煤灰治理中存在的問題主要可以概括為下列三個方面的問題:一是粉煤灰污染防治重視不夠,一方面表現在政府的政策指引重資源利用,輕環(huán)境保護。另一方面是目前地方政府犧牲環(huán)境追求經濟效益的觀念尚未完全轉變。當前有些地方領導環(huán)境意識薄弱,對可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略認識不足,在任期內只考慮近期的、局部的經濟發(fā)展需要,在發(fā)展規(guī)劃中,尤其在火電廠選址上,缺乏對保護環(huán)境的長遠考慮。二是專業(yè)電廠粉煤灰處置場所防治措施不足。三是專業(yè)電廠粉煤灰綜合利用政策缺乏監(jiān)管。由于缺乏對粉煤灰綜合利用率的統(tǒng)計監(jiān)管,實踐中的粉煤灰綜合利用率一直飽受公眾的質疑。盡管據中國資源綜合利用協(xié)會測算,2009年我國綜合利用粉煤灰約4億噸,綜合利用率達到68%,但根據綠色和平組織的調查后,我國目前粉煤灰綜合利用率實際不足30%。
超細粉煤灰在改善水泥漿體流動性時有一摻量極限,超過此摻量極限時漿體流動性變差;在粉煤灰摻量相同時,隨粉煤灰細度的增大水泥漿體強度隨之增大,但流動性會隨之變差;超細專業(yè)電廠粉煤灰只有與高效減水劑共同使用時,才能表現出較為明顯的減水效果。下面我們分享一下超細粉煤灰的減水作用相關知識。超細專業(yè)電廠粉煤灰的減水作用,對混凝土工作性的顯著改進作用,以及對砂漿或者混凝土強度的增加程度,是普通磨細灰和商品灰所不能達到的,在等同生產條件下可比普通磨細灰多摻入10%,節(jié)約10%的熟料用量,按公司150萬噸水泥生產能力計算,可節(jié)約熟料15萬噸,僅此一項可為公司節(jié)約成本3000多萬元,具有顯著的經濟效益、環(huán)境效益和社會效益,推廣潛力巨大。